打造技術改進“試驗田” 厚植創新的“肥沃土壤”

生產實踐中,每一次功能的完善就是一次微小的改進。從細微處着眼,從點滴的改進入手,通過小規模持續性的“微創新”,從而實現積累性漸進式飛躍。近期,陝鋼集團龍鋼公司軋鋼廠棒材一線立足崗位實招,創新助推提質改造見實效。

巧改觀察窗效率。棒材一線電氣技術人員在每次停機後對直流電機進行檢查時,都要拆下其觀察窗板面全部固定螺栓,而拆卸安裝過程最少需10分鐘,導致在短時間停機檢查更換碳刷時易影響生產。針對此問題技術員決定將直流電機觀察窗安裝方式改爲門軸掛鉤式。改造後,工作人員檢查電機時只需旋轉門把,輕輕一拉就能打開觀察窗,整個過程僅需5秒,月綜合創效7萬餘元。

智加冷檢保生產。棒材一線精整打捆站後輥道,由於成捆鋼撞到擋板後反彈而超出標牌焊接機器人打牌檢測範圍,導致機器人不能正常工作,易產生誤機。針對這一難題,該單位技術人員通過在擋板前加裝冷檢、優化PLC程序措施,實現當成捆鋼材不在機器人檢測範圍內時,打捆站後輥道自動正轉,直至鋼材位置符合標準。經改造後運行效果良好,杜絕了因齊頭效果差而造成的自動標牌焊接失敗現象,月綜合創效10萬餘元。

技術革新降成本。棒材一線出庫行車吸盤放料線路中有一個常閉點接觸器與吸盤並聯,接觸器在吸料時打開、放料時閉合,但有時接觸器觸頭粘連導致電阻燒壞,增加備件消耗。針對這一難題,技術人員研究決定將常閉點接觸器更換爲二極管利用二極管的正向導通、反向截止特性,使吸盤剩餘電流通過二極管正向導通流入電阻,消耗吸盤剩磁進行放料。改造後再未出現電阻燒壞現象,降低維修人員勞動強度的同時,保證了生產順行,年綜合創效2萬餘元。(李海燕 高星