科技手段節能增效,一線員工“有一套”

科技水平日新月異的今天,傳統工業生產線如何運用現代科技手段提升管理水平,實現節能增效?近期,陝鋼集團龍鋼公司軋鋼廠一線技術人員以“系統成本再降100元”爲出發點,從能源消耗着手,運用技術節能等手段,降低煤氣消耗量,爲“節能增效軋製”再添動力

小改造,突破瓶頸增效益

孔板流量計是測量煤氣流量的關鍵設備棒材三線加熱爐區域共三臺流量計,使用中發現加熱爐三段煤氣流量總和與總管流量相差太大,操作人員無法確定煤氣流量參數,煤氣瞬時流量無法得到有效調節,造成煤氣浪費。經技術人員現場觀察,發現加熱爐三段流量計測量孔板被煤氣嚴重腐蝕,孔板兩邊管道內部堆積了大量鐵鏽灰塵雜質,導致測量精度下降。

經技術人員查閱資料,現場討論,決定將孔板從標準孔板改爲圓缺孔板,並將原鑄鐵材質更換爲不鏽鋼材質,從而增加了流量計的耐腐蝕性穩定性以及加熱爐煤氣流量的準確性,有助於提高煤氣利用率,減少不必要的煤氣損耗

改造實施後,流量計準確率得到大幅提高,爲操作人員提供可靠的數據支撐,經測算此舉不僅可節約備件費用3萬餘元,同時因顯示準確,操作可精準判斷,煤氣用量較改造前降低0.5立方米每噸,年可節約煤氣成本6萬餘元。

新發明,節能增效再發力

高線加熱爐鋼坯監控畫面中只顯示進料空步,無法區分物料熱坯還是冷坯。操作人員無法直觀進行控溫,只能靠爐膛整體溫度進行加熱,易導致煤氣消耗加大,造成爐體氧化燒損等問題

針對這一問題,技術人員根據工藝要求對爐內顯示畫面進行改進,將不同狀態的鋼坯用不同顏色標記出來,用紫色綠色分別標記熱坯、冷坯,空步和標識位用紅色表示,並跟隨生產動態移動。這樣可直觀地顯示爐內物料狀態,有利於操作人員判斷,隨時調火控溫,保證每根鋼坯都加熱到位,從而減少煤氣空耗和氧化燒損。

方法實施後,經測試評估,高線煤氣較改造前降低1.02立方米每噸,氧化燒損降低了0.01%,年可節約費用15萬餘元。(鄧子超 雷玉妙